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北元集团水泥公司:节能挖潜,这些措施“组团”上线!

作者: 冯捷捷     时间: 2024-06-20     

今年以来,北元集团水泥公司通过开展技术革新探索提升生产效率新方式,集思广益、全员参与双增双节工作,让生产系统重新焕发青春

干粉秤革新,稳料之道

在水泥公司智能化生产现场,每一次技术创新都蕴含着对品质与效率的不懈追求。

一场设备创新在二线原料工段悄然上演,首先是两台老旧的干粉秤被全新的、更为先进的设备替代。这一举措,解决了原料下料过程中的波动问题,确保电石渣干粉的连续稳定供给。改进后的干粉秤表现稳定,原料下料的波动大幅减少,出磨生料饱和比的合格率相较于之前提升了11%。这一变化意味着,在生料磨的运转过程中,实现了几乎零波动的下料,每班可稳定产出约1200吨的干粉,且计量精准无误,为后续稳定生产奠定了坚实基础。

此外,一线原料工段也迎来了一项技术改进——02B20皮带新增外加湿渣皮带,这一创新举措使得带料稳定性显著增强。

在改造前,窑尾除尘器入口温度经常波动,影响了生产效率。但如今,整个过程管控指标从之前的40%提升至100%,这一革新带来的不仅是生产效率的显著提升,更确保了入窑生料质量的稳定性,为回转窑系统的长期安全稳定运行提供了有力支撑,从而进一步提高了生产效率与产品质量。

微晶下料,畅通无阻

二线烧成工段预热器C4至脱硝炉的物料输送是水泥生产的关键环节。以往,下料管道常因结皮和堵料问题,成为制约生产效率的瓶颈。然而,北元水泥人从不畏惧挑战,他们将不易堵料的微晶下料管改造视为破解此难题的钥匙。

这种材料具有优异的耐磨性和抗结皮性能,大大降低了管道堵塞的风险,确保了物料的顺畅流动。同时,还在翻板阀上方增设了两套测压装置,这一举措将监控数据直接引入DCS系统,取代了原有的DCS画面次级分料阀、BTIA157温度及流程图。此举措使得任何潜在的堵料情况都能被及时发现,有效避免了因堵料造成的生产停滞,为生产系统平稳运行提供了强有力保障。

全员参与,共创效益

在水泥公司,创新不仅仅是工程师和技术人员的事,它也是每一位员工的责任。从管理层到基层员工,每个人都深刻意识到,只有将个人的智慧和汗水融入到日常工作中,才能推动企业向着更高更远的目标迈进。

水泥公司定期举办各类创新竞赛,鼓励员工提出改善生产的建议。无论是设备维护的小技巧,还是工艺流程的微调,只要是能够提升效率、降低成本的金点子,都会得到充分的重视和实践。

此外,还特别设立了奖项,表彰在节能降耗、安全生产等方面作出突出贡献的团队和个人,进一步激发了员工的积极性和创造性。(冯捷捷)

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